2 分 析
对失效模具钢进行了化学成分及内部组织结构的测试和分析,模具钢的材质成分、硬度符合国标GB/T 9943-2008中钢的化学成分要求。模具钢的表面和心部的组织和显微硬度符合预期要求。
综合材料使用工况,该模具已进行了批量生产,机加工工艺较为成熟,可以排除材料选择、工艺设计等异常原因,因此重点分析该失效件的内部组织,存在个别较为粗大的共晶碳化物。对试验结果进一步分析发现,造成其断裂的2个影响因素分别为共晶碳化物不均匀度较高和晶粒组织粗大,这可能是铸态组织遗传,在锻造退火过程中未能对共晶碳化物进行有效破碎和分解。这类碳化物的不均匀分布对钢的力学性能有较大的影响,即碳化物颗粒尺寸细小、分布均匀是该类模具钢获得良好使用寿命的重要因素。
其次,M42模具钢的热加工技术要求较高,M42模具钢的过热敏感性大,淬火加热范围较窄,温度控制在(1 190±10)℃,保温时间按照厚度15~18 s/mm计算。通过追溯M42模具钢热处理工艺:淬火(730~840 ℃预热,1 170~1 190 ℃盐浴或1 180~1 200 ℃箱式炉加热,油冷)、回火(530~550 ℃三次回火,每次 2 h)、使硬度不低于66 HRC。现场热处理工艺:1 200 ℃箱式炉加热气淬,550 ℃三次回火,530 ℃氮化。从现场观察发现模具钢淬火过程中存在一定的温度波动(10~20 ℃),易产生局部过热,导致晶粒长大和不均匀变形。考虑该模具的实际尺寸,存在局部薄壁处温度偏高或保温时间过长的情况,合金碳化物溶解程度增加,导致模具钢的边缘组织淬火后出现异常粗大,降低了模具钢的韧性和塑性,造成早期失效。
3 结束语
(1)从分析结果看,共晶碳化物不均匀度级别较高,最直接的原因是锻造工艺选用不当或变形不充分,锻造过程未能实现碳化物的完全均匀破碎。建议改进措施为:质量要求较高的模具钢采用快锻开坯、大变形多次墩拔的锻造工艺参数,确保从源头和过程控制共晶碳化物形态与分布。
(2)显微组织的个别晶粒尺寸偏大,是由于模具零件在淬火时加热温度较高、保温时间偏长,使组织粗化,大尺寸的晶粒存在会降低材料的韧性,造成模具零件早期脆断失效。建议热处理企业通过优化淬火工艺,避免淬火加热温度过高造成晶粒粗大缺陷,跟踪该模具后续生产批次的使用情况,确保未再次发生此类异常失效。
原文作者:杨礼林徐祺昊秦晨赵莉萍 作者单位:内蒙古科技大学 材料与冶金学院(稀土学院)